船用气动绞车底座的有限元分析及优化
船用气动绞车是以气动马达为动力, 通过齿轮减速机构驱动,结构紧凑,操作方便,工作安全,维护简单,运转平稳,广泛用于油田,海上平台,游轮,地质钻井,矿山开发等易燃易爆场所的安全作业。随着气动绞车的普遍应用,其安全性也越来越被重视。船用气动绞车工作时会产生很大的力作用在其底座上,极有可能造成底座的断裂,从而造成安全事故。本文针对某型船用气动绞车在出绳方向为75°的工作状态下进行可靠性分析。
1 有限元分析
1.1 三维模型参数
如图1 所示, 机座通过螺栓与地面固定, 机座长1000mm,总宽510mm,总高53mm,整体有14 个螺纹孔。将75°出绳方向作用在滚筒上的拉力简化到底座上, 可分解为对螺纹孔的水平拉力和垂直拉力。
1.2 机座受力分析
按钢丝绳为75°出绳方向计算机座应力,钢丝绳受50kN 拉力,出绳方向与水平方向75°,受力分解:
水平方向
Fx=50×cos75°=13KN
竖直方向
Fy=50×sin75°=48.3KN
水平方向力等价到底座产生力矩
M1=Fx×273=3549N·m
竖直方向力等价到底座产生力矩
M2=Fy×112=5409.6N·m
根据力偶守恒得:F1L1+F2L2=M1+M2 (1)
再有 (2)
由(1)(2)两式可得:F1 =18923.8N, F2 =1610.5N
式中:F1———底座靠近出绳位置一侧螺栓孔受力
F2———底座远离出绳位置一侧螺栓孔受力每个螺钉对底座压力为:
底座受压应力为:
1.3 对机座进行静力学分析
将使用UG 建立的三维模型导入Workbench 中, 机座材料为Q235,约束机座上表面,在每个螺纹孔上施加水平和垂直载荷,分析其应力应变。
图3 应变分析云图
分析得机座最大应力为74.3Mpa, 最大应变约为3.8x10-5,安全系数为S=[σ] / σ=3.16。
2 结构优化
由于应力集中在螺栓孔上,很容易工作时发生断裂而引起事故, 因此未优化的结构的安全系数不能满足现实需求。针对这一需求, 可以将底座螺栓孔部分做出格外加厚3mm的优化设计,从而防止螺栓孔处因应力集中而断裂。
优化后最大应力为14.97Mpa,底座安全系数为15.6,优化后安全系数大大提高。
3 结论
对某船用气动绞车底座进行静力学分析, 在对其螺栓孔进行加厚优化后,大大提高了其工作安全系数,即简便又提高了其可靠性。
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